气动化工调节阀故障维护 气动调节阀故障维护 化工调节阀故障维护 气动化工调节阀 之前介绍JIS日标不锈钢截止阀标准,现在介绍气动化工调节阀故障维护工业自动化仪表中,气动调节阀应用十分广泛,在自动化程度高的企业生产中起着重要的作用但因其结构简单往往不被人们重视。在化工生产工艺过程中仪表调节的工作条件比较复杂,安装在关键工艺管道上的气动调节阀一旦出现问题,由于对生产产生影响较大,仪表维修人员的心理压力亦较大,手忙脚乱的问题很难找准,常常费力不讨好,还涉及系统投运、系统安全、调节品质、环境污染等,因而检修调节阀而影响工艺生产的现象常有发生。我厂重碱工序5台碳化塔的冷却系统采用了10台气动调节阀控制进塔冷却水量,分别为5台直流水调节阀,5台循环水调节阀。在近几年的运行中,调节阀的阀杆及阀体的压盖处泄漏问题一直无法消除。一方面泄漏的水使阀体表面严重锈蚀,影响阀门的使用寿命,对重碱工序的楼面造成了污染;另一方面使泄漏率组考核居仪安装维修公司各班,影响了班组建设。 气动调节阀采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的。因为气动阀制造厂家为了产品的竞争,各自均在气动阀统一设计 的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。因此在气动阀采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为气动阀采购合同的附件是 十分必要的。 气动闸阀是一种直角回转结构,它与阀门定位器配套使用,可实现比例调节; V型阀芯zui适用于各种调节场合,具有额定流量系数大,可调比大,密封效果好,调节性能零敏,体积小,可竖卧安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。 阀体、气动执行机构、定位器及其他附件组成;有一个近似等百比的固有流量特性;采用双轴承结构,启动扭矩小,具有*的灵敏度和感应速度;*的剪切能 力。 气动活塞执行机构采用压缩空气作动力源,通过活塞的运动带动曲臂进行90度回转,达到使阀门自动启闭。它的组成部分为:调节螺栓、执行机构箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆、万向轴。 气动调节阀的工作原理:气动调节阀由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力部件,它按控制信号压力的大小产生相应的推力,推动调节机构动作。阀体是气动调节阀的调节部件,它直接与调节介质接触,调节该流体的流量。 气动阀工作压力,要求≥管道的工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于管道实际的工压;气动阀关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求。 气动阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭。  2、气动化工调节阀故障维护调节阀泄漏的原因 气动调节阀阀杆与阀体密封处的检修方式如下:先将阀门执行机构与阀体脱开,然后打开上压盖,取出压盖下的垫片,钩出填料函里面的“V”型填料,更换新的填料,然后上好压盖即检修完毕。这样检修一次,一般只能维持两到六个月,有些甚至在检修完后就出现泄漏的情况,而且压盖不能压的太紧,否则会影响阀门自动调节。在检修初期一般加4~6圈“V”形填料,后来由于弹簧张力逐步减弱,所加的“V”形填料逐步增加,到现在已经增加到十几圈。从上述情况分析得出,密封不好的主要原因是填料函内弹簧由于生锈失去弹性,而我们所用的四氟密封填料较硬,压的太紧,填料会将阀杆抱死,造成阀门动作不灵活,压的太松起不到密封作用。

3、碳化塔冷却系统调节阀的检修 气动调节阀常用的检修方法的六种: ①增加密封油脂法:对未使用密封油脂阀,可考虑增加密封油脂来提高阀杆密封性能。 ②增加填料法:为提高填料对阀杆的密封性能,可采用增加填料的方法。通常是采用双层、多层混合填料形式,单纯增加数量,将3片增到5片,但效果并不明显。 ③更换石墨填料法:大量使用的四氟填料,因其工作温度在-20~200℃范围内,当温度在上、下限变化较大时,其密封性能便明显下降,老化快,寿命短。柔性石墨填料可克服这些缺点且使用寿命长。因而有的工厂将四氟填料全部改为石墨填料,甚至新购回的调节阀也将其中的四氟填料换成石墨填料后使用。但使用石墨填料的调节阀动作是回差大,有的初时还产生爬行现象,对此必须有所考虑。 ④改变流向,置P2在阀杆端法:当△P较大,P1又较大时,密封P1显然比密封P2困难。因此,可采取改变流向的方法,将P1在阀杆端改为P2在阀杆端,这对压力高、压差大的阀是较有效的。如波纹管就通常应考密封P2。 ⑤采用透镜垫密封法:对上、下盖的密封,阀座与上、下阀体的密封。若为平面密封,在高温高压下,密封性差,引起外泄。此时可以改用透镜垫密封,能得到满意的效果。 ⑥更换密封垫片:至今,大部分密封垫片仍采用石棉板,在高温下,密封性能较差,寿命也短,易引起外泄。遇到这种情况,可改用缠绕垫片,“O”形环等,现在不少厂已采用。 根据以上的分析,检修中我们将阀门整体拆开更换阀门内弹簧,然后加装填料,并在调节阀的每一层“V”形填料中间加少量(白油)来提高阀杆润滑和密封的性能。这种检修方式的特点是:保持阀门原有的密封方式和结构,但检修所需的材料分公司一直无法解决,而且检修时间太长一般一台阀需1到2天时间。鉴于这种情况,我们对原有的检修方式进行了改革。打开阀门压盖,取出填料函里面的垫片,然后钩出垫片下的“V”型填料2~3圈,加入我们常用的油性石棉盘根,压上2~3层,将垫片盖一后上好压盖。有较好的预紧力,在压的很紧的情况下它也不会将阀杆抱死,而且油性石棉盘根对调节介质为水的调节阀的密封效果较好。采用这种密封方法,我们对1#~5#塔的气动调节阀进行了检修,取得了满意的效果。 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止气动调节阀采用石墨一石棉为填料时,大约三个月应在填料上添加一次润滑油,以保证调节阀灵活好用。如发现填料压帽压得很低,则应补充填料,如发现聚四氟乙燥填料硬化,则应及时更换;应在巡回检查中注意调节阀的运行情况,检查阀位指示器和调节器输出是否吻合;对有定位器的调节阀要经常检查气源,发现问题及时处理;应经常保持调节阀的卫生以及各部件完整好用。 
常见故障及产生的原因 (一)气动调节阀不动作。故障现象及原因如下: 1.无信号、无气源。①气源未开,②由于气源含水在冬季结冰,导致风管堵塞或过滤器、减压阀堵塞失灵,③压缩机故障;④气源总管泄漏。 2.有气源,无信号。①调节器故障,②信号管泄漏;③定位器波纹管漏气;④调节网膜片损坏。 3.定位器无气源。①过滤器堵塞;②减压阀故障I③管道泄漏或堵塞。 4.定位器有气源,无输出。定位器的节流孔堵塞。 5.有信号、无动作。①阀芯脱落,②阀芯与社会或与阀座卡死;③阀杆弯曲或折断;④阀座阀芯冻结或焦块污物;⑤执行机构弹簧因长期不用而锈死。 (二)调节阀的动作不稳定。故障现象和原因如下: 1.气源压力不稳定。①压缩机容量太小;②减压阀故障。 2.信号压力不稳定。①控制系统的时间常数(T=RC)不适当;②调节器输出不稳定。 3.气源压力稳定,信号压力也稳定,但调节阀的动作仍不稳定。①定位器中放大器的球阀受脏物磨损关不严,耗气量特别增大时会产生输出震荡;②定位器中放大器的喷咀挡板不平行,挡板盖不住喷咀;③输出管、线漏气;④执行机构刚性太小;⑤阀杆运动中摩擦阻力大,与相接触部位有阻滞现象。 (三)调节阀振动。故障现象和原因如下: 1.调节阀在任何开度下都振动。①支撑不稳;②附近有振动源;③阀芯与衬套磨损严重。 2.调节阀在接近全闭位置时振动。①调节阀选大了,常在小开度下使用;②单座阀介质流向与关闭方向相反。 (四)调节阀的动作迟钝。迟钝的现象及原因如下: 1.阀杆仅在单方向动作时迟钝。①气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;②执行机构中“O”型密封泄漏。 2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象。①阀体内有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;③填料加得太紧,摩擦阻力增大;④由于阀杆不直导致摩擦阻力大;⑤没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。 (五)调节阀的泄漏量增大。泄漏的原因如下: 1.阀全关时泄漏量大。①阀芯被磨损,内漏严重,②阀未调好关不严。 2.阀达不到全闭位置。①介质压差太大,执行机构刚性小,阀关不严;②阀内有异物;③衬套烧结。 (六)流量可调范围变小。主要原因是阀芯被腐蚀变小,从而使可调的zui小流量变大。 了解气动调节阀的故障现象及原因,可以对症采取措施予以解决。  4、检修后调节阀的运行情况及效果 检修后经过3个多月的运行,碳化塔冷却系统10台气动调节阀全部无泄漏发生,调节阀动作灵活,调节质量*工艺操作的要求。 我们对VDC调节阀外泄故障的检修攻关中,根据碳化塔调节阀的实际工作情况,创造了就地取材、综合利用、简单易行的检修方法,这一方法即消除了调节阀的泄漏,降低了班组的泄漏率;又节省了大量的人力、物力及检修时间,这一检修技巧的成功应用为我们今后检修调节取得了宝贵的经验,具的良好经济效益和推广价值。与本文相关的产品有不锈钢波纹管密封安全阀
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